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高压风机变频改造节能分析

2020-02-03 来源:汇智旅游网
第19卷(2017年第4期) 电力安全技术 J 高压风机变频改造节能分析 梁增光 (青海益和检修安装有限公司,青海西宁810003) [摘 要]针对风机挡板调节存在的问题,分析了实施变频改造的必要性和实施改造所需具备 的条件,阐述了引、送风机改造的方案。改造实践表明:引、送凤机变频改造取得了显著的节电效果, 满足了生产工艺要求,并且减少了设备维修费用,经济效益明显。 [关键词]高压风机;调速挡板;变频器;节能改造 0引言 某公司1—5号炉均采用双引风机、双送风 机调节炉膛负压及送风量方式。送、引风机采用 6 kV电压等级高压三相交流异步电动机,正常情 况下在额定转速运行时,其风量调节采用风门档板 方式,风门挡板开度为60%一70%。此调节方法 压裕度为10%一15%。但在风机选型时,将系 统的最大风量和风压富裕量作为选择风机型号的 设计值。这就导致风机的风量和风压富裕度达到 20%一30%,而风机采用离心风机,调节性能差、 实际运行效率低,设计选型误差和变负荷工艺要求 使运行点远离风机的最高效率区。 可见,采用风门挡板调节风量的方式,会使风 存在以下缺点:动态性能较差,无法实现负载的平 滑调节,调节范围窄、工艺控制困难,风机容易产 生喘振,风机偏离额定点运行、效率低,电机启动 机的运行效率大幅度下降。采用风门挡板调节风量 时,风机用电量有很大一部分会因风机的型号与管 网系统的参数不匹配及调节方式不当而被调节机构 消耗掉。因此,需要对其进行改造,以提高风机效 率、降低风机耗电量。 电流大(为额定电流的5—7倍)、功率损耗大,电 机维护成本高等。 经研究分析,决定对l一5号炉引风机、送风 机调节系统进行技术改造,采用高一高变换的变 频器,进行电机变频调速,改变电机定速运行方式, 以达到节约能源、降低损耗、提高设备使用寿命和 优化工艺控制的目的。 2变频改造可行性分析 2.1条件分析 (1)风机变频改造采用功率模块串联多电平变 频器,变频器采用低压IGBT作为逆变元件。 (2)1号、2号炉原有的控制系统为EDPF- NT系统,3号、4号炉为WDPF-Ⅱ系统,5号炉 1 变频改造必要性分析 在系统设计时,很难准确计算出管网的阻力。 设计规程规定:风机风量裕度为5%一1O%,风 4俞立凡.中压开关柜绝缘测试测存在问题及改进实例[M】. 电力安全技术,2015,17(1):24—27. 为I/A S系统。本次在远方进行变频器转速调节, 只需在上述分散控制系统中增加I/O卡件及其附 林向宇(1975一),男,高级技师,主要从事变电检修工作, emaH:lin_xiangyu@163.corn。 连和(1986_-),男,技师,主要从事变电检修工作。 刘煌煌(1987一),男,工程师,主要从事变电检修工作。 收稿日期:2016—11—07。 作者简介: 雷军军(1983一),男,工程师,主要从事变电检修工作。 杨志豪(1985一),男,工程师,主要从事变电检修工作。 一9一 J 系统满足条件。 2.2运行状况分析 电力安全技术 第19卷(2017年第4期) 件,并进行相关控制逻辑组态即可。经核查,控制 远方控制接人DCS。DCS增加变频器画面,与变 频器输出接口连接、数据通信,查看工作电流、转 速、运行、停止、故障等状态信息,进行实时监控 (1)l一5号机组送风机额定压力为6.37 kPa, 而实际送风机出口压力为3.8—4.4kPa,风机存在 较大压力富裕度,送风机挡板开度在40%一76%。 综合以上因素,5台机组送风机均存在变频改造的 必要性,具有较大节能空间。 (2)1号、2号机组引风机额定压力为5.45 kPa, 挡板开度在70%左右,按照85%流量计算,引风 机具有一定节能空间。 (3)3—5号机组引风机额定压力为5.27 kPa, 挡板开度在49%左右,按照65%流量计算,引风 机也具有较大节能空问。 据此分析,对高压风机进行变频改造是可行的。 3变频改造 3.1变频主回路 采用功率模块串联多电平变频器实现高压,输 人侧采用移相降压型变压器,实现l8脉冲以上的 整流方式,满足对电网谐波要求。在带负载时,电 网侧功率因数可达到0.95以上。在输出侧采用多 级PWM(Pulse Wi一 人 dth Modulation,脉宽调制) 技术,d df小,谐波少,满足普通异步电机的 技术需要。根据负载设计变频器的输出电压是解决 高压电机调速的最佳方法。变频器主回路采用6个 功率单元冗余设计,当每相1个功率单元因故障被 旁路后,可不停机连续额定运行。变频主电路如图 1所示。 3.2变频主控回路 根据现场条件,采用空冷型高压变频调速系统, 其主控部分以PCB(Printed Circuit Board,印制 电路板)板构成的主控板为控制核心,结合PLC、 功率单元实现PWM波形控制及信号的检测、分析、 判断和处理。主控回路和功率单元之间通过光纤进 行信号传输,可有效避免电磁干扰,增强系统的可 靠性;同时控制系统具有丰富的模拟、数字接口, 可与中控DCS连接和扩展,以满足现场运行与控 制的需要。 可在控制柜上安装“远程/就地”转换开关, 实现“就地控制”与“远方控制”的切换。变频器 一 一 和操作。 三相高压输入 L………………… 集成一体式变压器 图1变频主电路示意 3.3功率单元机械旁路 为保证变频器功率单元故障时不影响风机的正 常运行,变频器内部设置功率单元机械旁路。当检 测到单元故障时,故障功率单元被旁路停用,同时 调整其他功率单元运行数量,保证系统稳定运行, 其功率单元及机械旁路如图2所示。 3.4工频/变频切换方式 为防止变频器故障造成引、送风机无法投运, 迫使发电机减负荷或被迫停运,该系统还采用“一 拖一”、工频/变频手动旁路切换方式。某高压 电机变频器一次接线如图3所示,其中:6517为 6kV断路器开关(原有设备);QS1,QS2为变频 器输入、输出隔离刀闸;QS3为工频运行隔离刀闸; Qs2和QS3之间机械互锁,不能同时合闸。 变频切工频步骤为:先断开6 kV高压开关, 第19卷(2017年第4期) 电力安全技术 J 整流电路 IGBT 旁路接触器 一 一 +-- _J J 丰-j o ,一 } 电解电容 一。 0 o_J …f -上一……一 _一 一 ] 接移相 次级 L _L  _J JJ  l_ J  功率移 [ 和 / 图2功率单元与机械旁路示意 断开QS1和QS2隔离刀闸,然后合上QS3隔离刀闸, 表1 1—5号炉引、送风机变频改造节能数据 再合6 kV高压开关,电机转工频运行。 工频切变频步骤为:先断开6 kV高压开关, 拉开QS3隔离刀闸,然后合上QS1隔离刀闸,再 合上QS2隔离刀闸,最后合上6kV高压开关,电 机转变频运行。当电机由工频转变频运行时,考虑 电机的惯性,一般利用“飞车启动”,以保证变频 由表l可见,合计节电[10 X(829—560)+10× 器不至于因负载过重而造成启动失败。 (556-376)]×6 953=3 121万kWh,节能效果非常 6kV母线 明显。 5结束语 / 该公司采用SH-HVF系列Ⅲ型高压变频器实 施风机变频改造,取得了显著的节电效果,提高了 设备工作效率,并且减少了设备维护、维修费用, 经济效益明显。实践证明,通过将风机改造为变频 控制方式来实现节能、降低厂用电率是可行的,也 为其他企业类似改造提供了借鉴。 机 参考文献: 图3变频器一次接线示意 1黄慧敏.通用变频器应用中的问题及对策[J】.矿山机械, 2004,19(1 1):56-57. 4变频改造节能分析 2陈伯时.电力拖动自动控制系统[M】.北京:机械工业出 版社,2009. 用变频器作为风机风量的调节器,通过电机变 频调速来实现对风量的调节,其主要特点是可以消 除或减少档板的节流损失。风机变频改造的节能效 收稿日期:2016—05—06;修回日期:2016—1卜09。 果与风机的性能、运行工况、档板的开度等有关。 作者简介: 按照机组实际年运行6 953 h计算,变频改造后的 梁增光(1986一),男,助理工程师,主要从事继电保护检修管 节能数据如表1所示。 理工作,emafl:lzglzglzg023@163.COrn。 一 ~ 

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