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工业循环水系统两种节能改造技术的关系

2023-02-25 来源:汇智旅游网
文/王日锋 工业用水主要包括冷却用水、热力和工艺用 水、洗涤用水。其中工业冷却水用量占工业用水总量 的80%左右,取水量占工业取水总量的30%~40%。 阀门、换热器、冷却塔(含风机)几大部分组成,泵节 能针对的是水泵,水轮机针对的是冷却塔。 水轮机技术采用冷却塔专用超低比转速混流 工业循环冷却水系统是工业生产中的耗能大户,其 用量约占整个工业用水量的70% 工业循环冷却水 式水轮机替代冷却塔的风机电机,实现风机的无电 驱动,从而实现节电。该技术利用的是循环水系统中 的富余能量,包括富余压头、阀门阻力、循环水流经 高处换热器的重力势能,在不增大循环水泵出力的 情况实现原有风机电机的替代,从而实现该电机的 100%节能。 系统中的主要用能单位是风机和水泵。据统计全 国运转着的风机、水泵在1000万台以上,它们的耗 电量约占全国发电量的31%(风机占10%,水泵占 21%),约占全国工业用电量的50%。 因其用电量巨大,其节能改造的效果对工业企 业影响就大,因此针对耗能大户工业循环冷却水系 统的节能技术不断出现,目前行业中较为常见的节 能技术有两种:针对风机的冷却塔风机采用冷却塔 专用超低比转速混流式水轮机进行驱动,和循环水 泵节能技术通过对现有水泵运行的工况分析, 计算真实所需要的泵出力,通过选择功率合适的水 泵、效率更高的水泵实现对原有水泵的更换,从而实 现节能。 泵的节能改造。 这两种技术表面上看是矛盾的,其支持者甚至 相互指责,支持水轮机技术的说泵节能是骗子,支持 泵节能技术的说水轮机技术是伪节能。那么这两者 究竞有何关系,能否并存,本文通过实际案例的分析 神宁煤化工聚甲醛厂循环冷却水系统 神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司聚甲 醛厂循环水系统现有3500m /h冷却塔3台,系统设 计总处理水量1 0500m /h,风机总额定功率330kW, 循环水泵4台,运行3台,水泵总额定流量10500m / h,运行水泵电机总额定功率1890kW。 抛砖引玉,希望能够让业者客观的了解这两种技术, 并科学地选择适合自己的节能改造方案。 应用情况简介 工业循环冷却水系统由水泵(含电机)、管道、 系统运行形式 系统组成及整体运行数据(20131 l1 1)如图1: 2014 ̄10N化工 群J 83 理论・实践 图1系统组成及总体运行数据201 31 11 1 系统运行参数校正 因循环冷却水系统在整个化工流程中属于为主 工艺服务的公用工程,且由于客观条件所限,其流量 和压力计最不可能非常准确,因此不能完全相信监测 数据,需要在进行数据记录以后进行运行参数校正。 量是以回水流量为准较为合理。 (2)系统运行压力分析 ①供水压力分析 泵出口阀门压损计算: 供水阀门开度平均32。,管道通径DN800,单 (1)系统运行流量分析 表1各点流量计流量数值 管流量l 1258m /h÷3=3753m /h,则: 管道流速 V=Q/S=(3753/3600)/(3.14×0.42)=2m/s 。 。 流量m3/h /12925 1 1258 50o 根据阀门开度与阻力系数参数表查得在 供水流量比回水流量多12925-11258=1667m3/h; 阀门开度32。时, 65.52,依据公式 =∥/2g 得阀门压损为:h=(v2/2g=(65.52×22)/ (2×9.81)=13.3m。 回水流量比上塔和旁滤流量多1 1258-(9760+500) =998m /h。从上比较说明三点流量数值不等,且相 差较大。三台冷却塔上塔阀门开度一致(28。),2# 供水压力验证:泵出口压力表表压为50m, 供水压力表表压为38.4m,则阀门闭压为50- 塔上塔流量仅2670m /h,说明上塔流量合计值不准 确,下面以水泵运行工况计算运行流量: 三台水泵实际运行电流为 38.4=11.6m,此压损与上述计算基本相符,故现场 系统供水压力表压应该是准确的。 ②回水压力分析 上塔阀门压损计算: 38.9A+39.1A+38.7A=116.7A,电机 电 压 lOkV,功率因数为0.89,三台水泵电机功耗为 1.732×116.7×10×0.89=1799(kW)。贝0三三台水 泵流量为1799×0.96X0.85÷(9.81×50)=3m /s =供水阀门开度平均30。,管道通径DN800,单 塔流量(1l258—500)m /h÷3=3586m /h,则: 10800m /h,此流量与回水流量较靠近。 管道流速V=Q/S=(3586/3600)/(3.14×0.42) =通过以上几组数据比对分析,系统实际运行流 84 I化, 珲2014年1O月 1.98m/s 根据阀门开度与阻力系数参数表查得在阀 能技术进行改造,其前提条件就是不能够影响系统 门开度30。时, 79.2,依据公式矗= /28得 的工艺运行情况,本系统中主要体现在不能影响工 回水压力和流量。 阀门压损为: = /2g=(79.2X 1.982)/ (2×9.81)=15.8m。 回水压力验证: (1)采用水轮机技术进行冷却塔风机节能改造 ①轴功率匹配校核 现风机轴功率计算 电=1.732×Ix UxcOs妒×r/ =布水层至回水母管位差为6.8m+1.2m=8m, 布水压力为lm,阀门压损为15.8m,经计算则回水 压力为8+1+15.8=24.8m。 现场回水压力表表压为12m,与计算的回水压力 相差24.8-12=12.8m,因此现回水压力表可能有误, 1.732 X l42×0.38×0.88×0.85 =69.9(kW) 式中: 为电机运行电流(平均电流142A);U为 电机电压(0.38kV);cos@为功率因数 是否压力变送器的量程值在DCS上的输入有误有待 验证(后经验证,压力表实际量程为0~1MPa,DCS 误设置为0~0.6MPa,因此实际回水压力为20m)。 (0.88);r/为传动装置效率(叩电机X,7减速机 =0.95 X 0.9=0.85) 校正后的系统运行参数表 (1)冷却塔运行工况 设计单塔处理水量/m /h 3500 数量/台 3 水轮机做功压力计算 依据公式输出功率公式 水=9.81×O×Hx = 电 得: H=W/(g×O X ) =单塔实际处理水量/m /h 3586 设计进塔水温/'c 设计出塔水温/'c 43 33 在用数景/台 3 =69.9÷(9.81×1×0.9) 8m 实测进塔水温/'c 37 实测出塔水温/'c 126.7 目前上塔阀门开度/% 塔型 30 方形逆流 回水压力/MPa 10.20 式中:g为水容重(9.81×lOkg/m);O为水轮机 进水流量(3586m/h=lm/s);H为水轮机做 功压力;r/为水轮机效率(0.9)。 (2)系统水泵运行工况 数量/台 额定流量/m /h 实际运行流量/m /h 4 在用数量/台 3 47 依据以上计算,改造后水轮机达到原电机风 机的转速所需供水压力为8m。 ②改造后系统压力分析 3500 额定杨程/m ll258 水泵出水口压力/m 50 水泵进口阀门开度/% 1O0 水泵电机额定功率/kW 630 泵出口阀门开度/% 32 泵电机额定电流/A 43.2 改造后水轮机达到额定转速所需的回水压力 水轮机进水管道中心离塔顶高度Hi=lm; l水泵电机额定电压/v 10000 实际运行电流/A 3389.91、  l l该系统塔顶至地面位差 =l1.5m; 38.7 l水泵电机功率因数 0.89 水泵电机转速/rpm 987 地面至回水母管位差 =1.2m; 水轮机入水压力 =4.5m(水轮机做功 压力一水轮机出水口至布水器位差+布水压力 (3)冷却塔风机工况 风机叶片直径/ram 8000 风机叶片材质 风机额定转速/rpm 154 传动形式 玻璃钢 电机一减速箱 =8-4.5+1=4.5m); 故改造后系统回水压力计算如下: + + +Ha=1+11.5+1.2+4.5=18.2(1TI) 电机额定电压/V 电机额定电流/A 电机功率因数 380 电机额定功率/kW 11O 200 实际运行电流/A 141、143 O.88 电机效率/% 95 ③改造可行性分析 经计算该系统现运行回水压力为20m,如实施 冷却塔节能改造只需回水压力18.2m,现系统回水 压力20m远大于改造所需的18.2m回水压力,因此 循环水系统节能改造可行性分析 不管采用水轮机技术进行改造还是采用泵节 2014年10月化工彳群I 85 理论・实践 该系统可满足水轮机满负荷运行要求,改造时只需 开启上塔阀门部分开度,将上塔阀门部分压损转移 Q -3 53 | h H ・5I nl ・98 7rl mi l】 给水轮机做功即可达到风机的额定转速,该系统冷 / 、 \ 却塔节能改造是完全可行的。 (2)水泵节能改造 ①泵口压力分析 系统水泵4台,运行3台,泵出口压力50m,供水 压力38.4m,J 差50-38.4=l】.6m,现水泵运行压 , 、 、 力远人于供水压力,不在系统] 况点运行,存在运行 效率低和一定的能源浪费,因此该系统可利用高效 920 1 840 2760 3 3 4600 (m /h) 水泵替换原水泵,达到节能降耗的目的。 ②泵运行 况分析 现场系统泵运行工况分析,见图3。 从水泵运行曲线来看,该泵运行流量 图3 Q 3 5 3 / h n =4( m n= :98 7i- mi  }¨ ’ L、 为3753m /h泵口压力50m时,运行效率为 85%,所需轴功牢为570kW,电机消耗功率为 570kW÷0.95=600kW。 改造用高效节能泵运行T况分析,见图4。 从水泵运行曲线来看,使用高效节能泵运 『 行流量为3753m /h泵口压力40m时,运行效率 为89%,所需轴功率为461kW,电机消耗功率为 920 1 840 2760 3 7‘ 4600(m3/h) 461kW÷0.95=485kW 图4 86 l化J 理2014年10N 一誊 j — 蠢 一 董 _ ? ③改造可行性分析 从上二泵运行曲线来看,使用高效节能泵代替 原运行泵效率最少提高4%,改造后单泵运行轴功率 减少了570kW-461kW=109kW,单台电机功耗减 论上也可以进行泵节能改造。但是从经济角度计算, 因泵出口阀门全开,仅泵效提高百分之三四,实现的 节能量较小,进行改造的回收期过长,因此不建议进 行泵节能改造。 少600kw一485kW=l15kW,说明目前系统水泵节 能改造是可行的。 更为简单的是烯烃公司第二循环水系统,该循 环水系统回水压力为0.32MPa,而泵出口阀门全开, 且接近最佳效率点运行,此种系统很明显只能采用 水轮机技术进行风机节能改造,而不宜采用泵节能 聚甲醛循环冷却水系统节能改造小结 本系统中,因工艺需要,供水压力38m是必须 保证的,而在保证供水压力38m的情况下,冷却塔 可以采用水轮机进行改造,而不影响原有系统运行 的任何参数,包括供水和回水压力。 同样,在保证供水压力38m,供水流量3753m。/ 技术进行改造。 笔者尚未碰到的,但是很有可能的一种情况就 是回水压力不能增加,或者其增加会引起供水压力相 应增加的情况,此种情况就不宜采用水轮机技术进 行风机节能改造,因为水轮机靠回水富余能量做功, h的情况下,可以采用额定运行参数较低的高效水 而随着回水压力增大水泵供水压力也增大,显然如 果采用水轮机技术进行改造,推动其做功的就不是 泵代替原有水泵,从而通过提高水泵效率和实现泵 出口阀门全开节省压损的方式实现节能。且节能量 比较客观,高达l 15/600=19%。 富余能量,而是水泵增加消耗的能量。当然,如果水泵 增加的能量远小于节省的能量,经过经济性评估,此 种系统也可以考虑采用水轮机技术进行节能改造。 通过真个分析计算的过程我们可以看到,在此 系统中,两种节能改造技术不仅不矛盾,而且共同配 合实施,实现了系统最大程度的节能。 还有一些老的系统,例如笔者曾经考察过的东 营某化工厂,其某循环水系统中设计水泵为一开一 备,额定功率为900kW,但是实际运行出口阀门开 其他循环水系统 神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司公司 甲醇厂一套装置循环水系统共有6台设计流量为 度仅为l5%,后经计算,由EMC公司为其更换为一 台300kW的水泵,直接实现了很大比例的节能。 结论与讨论 通过以上案例的分析我们可以看出,工业循环 水系统并不像有些人说的只能实施这两种节能改造 中的一种。冷却塔进行水轮机节能改造也并不像有 些人说的那样是伪节能,其是在不敢对系统进行大 4500m /h的冷却塔,其风机采用的额定185kW的 驱动电机,经过国家权威部门检测其实际运行功 率为138.3kW。该系统经过提压试验,回水压力由 0.12MPa提高至0.25MPa,供水压力不变,水泵电 机电流未变化。在采用水轮机技术进行节能改造之 后,与提压试验结果一致。此种情况从纯理论上可能 不好理解——为什么回水压力提高了泵的出口压 力却没有提高?经分析,很可能的一个原因是该循 的变动的情况下最大程度利用富余能量的一种非常 好的方式。节能水泵改造在某些系统中不仅可以实 施,而且会有特别明显的节能效果,但也不是每个系 环冷却水系统中存在的高处换热器比例较高,而泵 出口压力的主要用途是将冷却水输送至最高处换热 器,而大量的冷却水从高处换热器流下的重力势能 成为了回水压力提高的主要原因,同样也是该部分 能量成了推动水轮机做功的主力军。 统都有余量的。 通过这两种节能方式的分析,我们希望能够为 类似系统的设计提供参考依据,以实现设计的最优 化、精细化,从源头上就通过精细的设计、先进技术 的应用消除掉这些富余能量的产生。当然这不是一 在该系统中,如同聚甲醛厂的案例,泵出口压 力未发生变化,因此如果能够提高泵的效率的话,理 蹴而就的事情,但也不是不可能的事情。陛翱 (作者单位:中国节能减排有限公司) 2O14年1o月 化工彳群I 87 

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