脱硫新工艺净化焦炉煤气
2021-06-30
来源:汇智旅游网
2018年第18卷第10期 气体净化 ·59· 脱硫催化剂由活性淀粉和二氧化锰的混合做包覆 在复合氧化物、方钠型沸石、活性金属和成型溶液 延安煤油气综合利用 项目硫回收装置投料 日前,延安煤油气资源综合利用项目煤气化净 化中心硫回收装置投料,反应生成的液硫缓缓流入 硫封罐,标志着硫回收装置试车成功。 据悉,硫回收装置采用由山东三维石化工程股 份有限公司自主开发的无在线炉硫磺回收及尾气 处理工艺技术,包括硫磺回收、尾气处理、溶剂再 生、液硫成型四大部分,对低温甲醇洗装置来的含 硫化氢酸性气进行处理,装置公称规模可年产2万 吨固态成品硫磺,根据目前市场价格,经济效益 可观。 试车当日,在净化装置工艺工程师及三维技术 人员的密切配合下,一二三级冷凝冷却器相继产出 液硫,顺利并人液硫池。经过技术人员连续工况调 整,尾气于2018年9月24日达标,符合环保要求, 于烟囱高点排放。 9月17日,延安煤油气资源综合利用项目煤气 化净化装置打通全流程产出合格的煤基合成气,并 输送至天然气转化合成装置。来自煤气化净化装 置的煤基合成气顺利并入天然气转化合成装置甲 醇合成系统,甲醇产量稳步提升,标志着180万吨/ 年产甲醇装置全流程打通。至此,延安能化公司 “龙头”装置全流程打通。 延安煤油气资源综合利用项目是延长石油集 团在延安投资规模最大的能源化工项目,项目总投 资约240亿元,总计由1O套生产装置及相应的公用 工程和辅助设施组成。项目位于陕西富县南部洛 河河谷地带,主要以延长石油内部油田伴生气、炼 厂轻油和煤为原料,建设180万吨/年甲醇、60万 吨/年甲醇深加工、40万吨/年轻油加工利用、45万 吨/年聚乙烯、25万吨/年聚丙烯、20万吨/年丁醇、8 万吨/年二丙基庚醇、5万吨/年乙丙橡胶等10套工 艺装置及配套公辅设施、厂外工程。 组成的催化剂内核表面构成,较大的比表面积可以 快速提高脱硫效率,催化效果明显。 脱硫新工艺净化焦炉煤气 日前,山东中融新集团下属山东铁雄新沙能源 有限公司采用脱硫新工艺将焦炉煤气洁净度提高 到一个新水平,制备出更加绿色环保的焦炉煤气, 从根本上解决了困扰行业多年的焦化煤气中苯和 硫化氢含量高的难题。 “我们通过冷却水低温改造和配套脱硫设备, 创造出国内领先的湿法脱硫工艺。目前,采用新工 艺生产的焦炉煤气苯含量0.25克/立方米、硫化氢 含量则低于20毫克/立方米。”该公司总经理张庆 良介绍说。 据介绍,随着煤气温度降低,通过调整脱硫工 艺参数,塔后煤气的硫化氢含量大幅降低,破解了 夏季煤气硫化氢含量难以降低的技术难题,生产的 焦炉煤气可完全满足《秋冬季大气污染治理行动方 案》中规定的外供煤气硫化氢含量要求,为下游甲 醇、LNG用户提供了更加洁净的焦炉煤气,大幅降 低了用户的预处理成本,延长了设备使用周期。 林达绕管反应器在2O万吨/年 甲醇装置上投用 内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司20万 吨甲醇装置于2018年7月初投产,装置以水煤浆净 化气为甲醇合成原料气,甲醇尾气补氮后经高压醇 烷化后去氨合成,流程设计上也可单独生产甲醇。 甲醇合成反应器采用林达公司绕管式水冷技 术,设计合成压力5.5MPa,反应器直径DN3200,催 化剂装填量45方,现实际运行压力4.48MPa,汽包 压力2.17MPa,气体出反应器温度220oC,合成循环 比3.28,锅炉水和蒸汽系统自然循环,目前已稳定运 行3个月。生产初期催化剂表现出很好的活性,CO 和CO 单程转化率分别达到88.9%、34.6%,这也再 次验证绕管反应器传热效率高,操作稳定,触媒层 温度分布均匀的技术优势。